薄壁管管坯精炼通过预处理降低磷含量
氧位Po1高,适于脱磷,渣薄壁管钢界面处氧位低〔Po2 10-4~10-15)有利于脱硫。这种氧位的分布情况在实际薄壁管中已经观察到了。在熔池中喷枪出口Po2高,沿气液流股上升而逐渐降低,直到薄壁管钢水上表面;随着流向边壁再转而向下的过程中Po2进一步降低,直到其低值。在高碱度下,硫的平衡分配比 (S)/【S】阎值,Na2O基炉渣大于CaO基。为了克服这一缺点,可向顶渣中加入CaO-CaF混合料以冲淡渣中S和Fe的浓度,使渣中T(Fe)%≤3%以及(CaO/(SiO2)大≥3,这样硫的分配比(S)/【S】可达到50。
对薄壁管钢水进行深脱硫处理,可以减轻钢水脱硫任务,从而可以减少钢水脱硫剂的用量和处理时间。
薄壁管钢水中磷经预处理降到超低磷水平(10-25ppm),一般情况下转炉吹炼过程中无需再脱磷,当然,由于废钢、薄壁管钢合金和炉渣带人的磷使钢水磷回升到20~30 p pm。无论如何,这种方法吹炼终点磷含量要比采用二次出钢方法的终点磷 (30~70 ppm)低一些。因为二次出钢法中,含磷炉渣将粘附在炉壁上,待二次吹炼时又可进入钢水中。
在底吹或复合吹炼超低磷薄壁管钢水时,应特别注意废钢和薄壁管钢合金的增磷问题。在这种情况下,一般不加人废钢。同时控制偏低的出钢温度,出钢过程中不脱氧以防.止炉渣回磷。
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